1、設備簡介
1.1設備概況
海陽核電廠一期工程使用了六臺長軸深井泵,該泵位于循環水系統,過流介質為海水,功能是為鼓型旋轉濾網提供沖洗水,保證進入鼓型濾網中的雜質和海生物被及時沖走,從而使清潔度高的海水進入下游的循環水泵。長軸深井泵均設置在循環水泵房外的海水取水口平臺,從鼓型濾網水池中吸入海水,出水口配置了反沖洗過濾器和截止閥,同時外接工業水在啟泵時為泵的盤根提供冷卻水。
1.2長軸深井泵和配套電機參數
長軸深井泵共有五級葉輪組成,生產廠家為:蓋州水泵廠,參數見下表:
泵型號 300JCW240*5
流量 240m3/h
揚程 45m
重量 2450kg
長×寬×高 11100×640×640
轉速 1460r/min
傳動軸數 共7根軸
電機配有防逆轉裝置,生產廠家為:上海響當當,參數見下表:
電機型號 YLB-250-1-4
電壓 380v
電流 85A
功率 55kw
轉速 1460r/min
重量 750kg
結構 電機為空心軸,泵軸插入電機并由鍵傳動
1.3水泵運轉過程中振動值超標
長軸深井泵在運行過程中,出現振動超標并異常跳機現象。振動值高達6.5mm/s,同時還發出“鐺鐺”響,泵運行電流超過103A,長時間超電流運行使空氣開關動作而跳機。根據國標GB10889-89《泵的振動與評價方法》:泵的振動≤2.8mm/s合格,泵振動超標且出現明顯異常。
2、造成泵振動的關鍵問題和處理方法
在對深井泵解體檢修時,發現一些問題,結合這些問題,我們進行了深入的分析,并推斷出造成泵振動超標和跳機的根本原因,同時針對相應問題提出了處理方法并付諸實施,取得了較好的效果:
2.1筒體連接螺栓遺失
外筒體的連接螺栓或螺帽有部分遺失情況(見圖一),五節外筒體共 40顆螺栓中18顆遺失螺帽或螺栓,連接螺栓用于緊固外筒體形成海水流通的流道,螺栓的缺失將直接導致護管和中間支架間產生2-3mm張口,并對泵的運轉產生惡劣影響。首先,張口直接導致海水介質的泄露,造成泵的出力不足,出口壓力明顯下降;其次,五級外筒體產生的張口將最終累積到葉輪導流殼處,造成導流殼和轉子部件不同心,導流殼直接落在葉輪上產生磨損,轉子部件的軸系和銅軸承之間產生偏磨。葉輪導流殼的劇烈磨損將導致軸功率的增加,電流超過103A;銅軸承的嚴重偏磨會使軸系甩動加劇,泵體劇烈振動并發出“鐺鐺”異響。
處理方法:針對螺栓脫落的問題,我們采用了尼龍防松螺母,在螺紋的底部處嵌入尼龍彈性墊圈來增大摩擦力,同時采用十字交叉法分三次將螺栓的力矩緊固到300NM,使螺母連接緊固,防松可靠。
2.2泵的導軸承劇烈磨損
泵的中間支架導軸承磨損嚴重,雙邊磨損量最高達到4mm。導軸承選材為銅,金屬銅具有:摩擦系數高、傳熱性好、抗干磨能力差的特點。導軸承用來徑向約束泵的5根長軸,使泵的軸系垂直,提高運轉過程中軸系的穩定度。水泵在運轉過程中,軸和導軸承之間將不可避免的產生滑動摩擦,銅的摩擦系數比石墨、橡膠、賽龍、聚醚醚酮高,在海水環境中將快速磨損,當軸和軸承之間單邊間隙超過1mm時,泵的軸系將在運轉過程中形成紡錘形甩動,泵會表現出振動超標的現象。
處理方法:將導軸承更換成賽龍軸承,將軸承和軸之間的單邊間隙調整在0.20mm左右。由于賽龍軸承具有摩擦系數低、傳熱性差、抗干磨能力好(干起動30S)、承載能力強等特點,且在海水系統中被大量使用驗證,可以很大程度上延長導軸承的使用壽命,保證設備的可靠性。
2.3導軸承未設計防止轉動和墜落的結構
導軸承外徑和軸承體支架內徑之間僅靠過盈配合定位,未設計防止導軸承轉動和墜落的結構,從而增加了導軸承磨損脫落失效的風險。沖洗水泵運轉時,由于轉子的動不平衡使得軸沿著軸系中心甩動,軸在甩動過程中不可避免的和導軸承之間產生滑動摩擦,導軸承在摩擦力的作用下轉動起來,并和中間支架內壁間產生滑動摩擦,導軸承的外圓將迅速磨損,由于缺少導軸承的防脫落設計,導軸承外圓會急劇磨損、外徑減小并脫落下來,此時導軸承對軸系的徑向支撐作用已失效,整個軸系由于導軸承的脫落將產生更大的甩動,表現在泵體上為振動嚴重超標、噪音巨大,并跳泵。
處理方法:在軸承體支架內壁上設計凸臺,使軸承安裝上后剛好落到凸臺上,在軸承體支架上鉆兩個定位孔,攻M8的螺紋,并擰上緊定螺釘,將軸承體軸承緊固在中間支架上,見圖二,通過這種設計可以防止軸承的轉動和脫落,防止軸承失效。
2.4軸彎曲度超標
對電機軸、傳動軸、葉輪軸進行彎曲度檢查發現彎曲度超標,結果如下:
第三根軸中間處彎曲值 0.12mm
第四根軸中間處彎曲值: 0.20mm
經咨詢廠家泵軸的彎曲度應當≤0.08mm。以上兩根軸彎曲度超標嚴重,將使泵的口環和密封環在轉動過程中產生摩擦,同時軸系產生振動。
處理方法:更換新泵軸,新泵軸的跳動值應保證在0.04mm以內。如果沒有新泵軸的備件,可以考慮使用直軸工具進行直軸。
2.5水泵底座水平度不符合標準
沖洗水泵底座縱向橫向水平度在0.8~1.0mm/m之間,泵井下垂直長度達11米,均為懸空掛置,底座水平度的偏差導致揚水管垂直度越往下偏差越大,水泵運行過程中必將產生揚水管和軸的振動。揚水管的垂直度偏差過大還會在水泵運行過程中產生交變應力,嚴重時會引起揚水管的斷裂或者脫落。
處理方法:沖洗水泵在其揚水管的總長度范圍之內,其垂直度誤差應當控制在±2mm的范圍之內,所以泵座的縱向橫向水平度應當在0.18mm/m范圍內。在回裝泵體時用0.02mm/m的水平儀將泵座的水平度調整到0.10mm/m左右,保證泵懸空部分的揚水管的垂直度偏差在標準范圍之內。
3、其他影響設備正常運行問題
3.1擋沙環腐蝕嚴重
檢查擋沙環外觀發現,內壁和端面被海水沖刷侵蝕嚴重,表面有大量的坑蝕和銹跡,已經失去擋沙性能。由于擋沙環的材質為316,耐海水腐蝕能力較弱,需要重新選擇耐海水腐蝕材料來制造擋沙環。
處理方法:聯系廠家考慮海水腐蝕性較強的情況,選擇雙相不銹鋼為材料來加工新擋沙環 。
3.2泵提升量調整過大
在裝配完成后需要調整提升量,通過旋轉泵上端的提升螺母將泵轉子部件提升5-6mm,使泵的葉輪處于導流殼內軸向的中間位置,泵的工作效率較高。但實際裝配人員誤將提升量調整到了10mm,使葉輪的上蓋板和導流殼下端面直接接觸,動靜部件間產生嚴重磨損。
處理方法:我們更換了磨損量嚴重的葉輪和導流殼,并在泵裝配完成后將泵的提升量調整到5-6mm,使泵的動靜部件之間分離,保證泵能夠正常、高效運轉
3.3海水倒灌污染外接冷卻水
盤根外接冷卻水管路上未設計逆止閥,導致啟泵后自潤滑管路中海水倒灌回外接冷卻水管路,污染外接冷卻水源。泵啟動前需要先開啟外接冷卻水的隔離閥,將冷卻水注入盤根和護管中,待盤根和護管中導軸承充分冷卻后再啟動泵,泵啟動后海水通過出水口自潤滑管路接入到冷卻潤滑水管路上。由于泵出口海水的壓力為0.4MPa,遠高于外接冷卻水的壓力,在未關閉隔離閥之前,部分海水將順著外接冷卻水管倒灌并污染冷卻水源,造成其它系統回路中氯離子含量超標,加劇電化學腐蝕,對其它系統造成不可逆的傷害。
處理方法:在外接冷卻水源的系統管路上增加逆止閥,使得水只能夠單向流動,徹底防止海水倒灌后污染外接水源。
4、維修過程中良好實踐和預防措施
泵裝配完畢后對泵進行抽水試轉,水泵的出水口壓力穩定在0.5MPa,振動≤2.8mm/s。運行人員應加強對水泵的日常巡檢,如果發現水泵運行振動、聲音異常,立即停止水泵的運行,并通知檢修人員對水泵的故障進行檢查、處理。
泵由于室外放置,長時間停機不運轉會造成泵內零部件的銹蝕,同時大量的海水鹽結晶會出現在動靜結合的縫隙處,應當定期將泵切換運行,提高泵的使用頻率,同時能及早發現泵的缺陷,有利于機組的安全穩定運行。
大修時應當選擇至少兩臺運行情況較差的泵做解體大修,保證泵的導軸承得到及時更換。
建立完備的備件庫存保障,確保有充足備件,例如:軸、導軸承、殼軸承、擋沙環、O型圈、油封。
